6月17日,陜西化建完成榆能化150萬噸/年催化裂解(DCC)裝置系統(tǒng)改造項目吊裝難度最大的節(jié)點任務,即反應器封頭及其懸掛的12組旋風的拆除工作,為本次 DCC 技改任務圓滿完成打下了堅實的基礎。公司總工程師何應選、副總經(jīng)理梁志強、副總工程師李麗紅親臨現(xiàn)場指導吊裝作業(yè)。
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本次吊裝的反應器封頭及其懸掛的12組旋風重達628噸,吊裝高度87m,經(jīng)過前期對方案多次設計優(yōu)化,并特邀國內(nèi)行業(yè)內(nèi)專家方案論證,最終決策采用兩臺2000噸履帶吊抬吊工藝進行拆除作業(yè)。
反應器封頭拆除施工難點顯著:封頭殼體直徑大(內(nèi)徑13.6m)、位置高、重量大、附件繁多、結(jié)構(gòu)復雜。拆除過程中,內(nèi)部結(jié)碳結(jié)焦件易脫落、不可預見因素多;特別是針對大型履帶吊雙機抬吊工藝,對雙機動作同步、協(xié)調(diào)性及吊裝指揮的要求非常高。
在工期緊張、施工任務繁重的情況下,我公司職工輪流倒班,全天24小時工作,前期通過有限元受力分析、BIM技術(shù),精確模擬吊裝過程,并通過實地模擬演練,及時發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的問題,采取相應改進及防范措施,確保了整個實際吊裝過程科學、嚴謹、規(guī)范化有序進行。
經(jīng)現(xiàn)場聯(lián)合檢查合格,取得建設單位吊裝作業(yè)票,在吊裝總指揮一聲令下,6月17日10時30分封頭拆除吊裝正式開始。首先,兩輛2000T履帶吊同時發(fā)力將旋分底部提吊高出反應器筒體0.5m后,逆時針旋轉(zhuǎn),將反應器封頭與設備錯開,然后兩機同時后退,將封頭離開反應器框架,緊接著將反應器封頭及旋風系統(tǒng)降低至高于臨時預裝框架1米處,雙機協(xié)作通過起重指揮,一臺2000T履帶吊保持站位逆時針旋轉(zhuǎn),另一臺2000T配合逐步前進及同向旋轉(zhuǎn)。吊裝期間多次調(diào)整設備整體水平度及雙機起落鉤速度,經(jīng)歷了長達4個小時的施工,成功將反應器舊封頭及旋風組整體拆除,落至西側(cè)臨時框架,順利的完成了本吊裝施工節(jié)點任務。
據(jù)悉,該次吊裝為國內(nèi)首次采用兩臺2000噸履帶吊進行雙主機抬吊,同時也創(chuàng)造了目前國內(nèi)雙主機抬吊最重及最高記錄,再一次彰顯了陜西化建連續(xù)九年蟬聯(lián)“中國吊裝十強”的裝備實力和技術(shù)水平,贏得了業(yè)主、監(jiān)理及同行業(yè)的高度贊揚和認可。(賀奕博 苗于金)