4月13日,經(jīng)過兩天的激烈奮戰(zhàn),第三公司圓滿完成了延安石油化工廠2萬噸/年廢酸再生裝置搶修施工任務(wù),目前裝置已進入升溫開車階段,保證了業(yè)主的生產(chǎn)所需。
由于延安石油化工廠2萬噸/年廢酸再生裝置達到運轉(zhuǎn)周期,需要停車對一級反應(yīng)器的催化劑進行過濾重新裝填,4臺高溫除塵器也需要進行更換濾布、濾棒、清礁等搶修作業(yè)。接到搶修任務(wù)后,第三公司延安石化廠保運項目部迅速行動,經(jīng)現(xiàn)場勘查發(fā)現(xiàn),熔鹽套管的內(nèi)外管系三種不同材質(zhì),介質(zhì)為熔鹽和殘留廢酸,且60余米管線存在10多處漏點,需要把外管切割后才能補焊漏點。時間緊,任務(wù)重,焊接量大,危險系數(shù)較大。為了確保優(yōu)質(zhì)高效完成搶修任務(wù),項目部立即組織相關(guān)人員熟悉搶修任務(wù),安排技術(shù)骨干制定搶修方案,準備施工物資機具,對施工人員進行技術(shù)安全交底,為搶修工作做好相關(guān)準備。
項目部在增加焊工的同時,采取焊材預(yù)熱,焊后穩(wěn)定化熱處理,套管對接焊縫,氬弧焊打底,手工焊蓋面等措施保證焊接質(zhì)量。安全員在動火、受限區(qū)域逐個進行檢測,對現(xiàn)場進行動態(tài)安全監(jiān)護,確保施工安全。80多名施工人員克服了交叉作業(yè)多,施工場地狹小等不利因素影響,在保障安全和質(zhì)量的前提下,團結(jié)一心,分工協(xié)作,24小時輪流施工,按期高質(zhì)量完成了搶修任務(wù),焊口全部滲透探傷合格,圓滿完成此次搶修任務(wù),為延安石化廠安全生產(chǎn)提供了保障,受到了業(yè)主的肯定。(孫寧軍趙陽)